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控制系统

交流伺服主轴驱动系统在数控加工中心上的应用(二)

星之球激光来源:中国自动化网2011-11-18我要评论(0)

图3为主轴驱动系统的连接电路。MDS-A-SPJA系列主轴驱动器上共有9个强电接线端子和3个信号电缆插座CN1,CN2,CN3。9个强电接线端子分别为:AC 220V三相电源进线R,S,T,...

图3为主轴驱动系统的连接电路。MDS-A-SPJA系列主轴驱动器上共有9个强电接线端子和3个信号电缆插座CN1,CN2,CN3。9个强电接线端子分别为:AC 220V三相电源进线R,S,T,交-直-交变频主回路的直流侧能耗制动电阻接线端子C,P,向主轴电机供电的变频输出动力线端子U,V,W及屏蔽线接线端子PE。信号电缆CN3用于连接CNC系统及PC机,其中SE1,SE2用来接受数控系统的模拟电压指令(±10V),SYA,SYA,SYB,SYB3,SYC与SYC3是从主轴驱动单元送回CNC的当前速度反馈信号线(6根分为A,B两相各2根,零脉冲Z相2根),TX1,RX1,GND则分别为串行发送、接收信号线及地线,用于连接PC机的串行口,作主轴驱动单元的运行参数、准停参数预设定及主轴状态监控,正常运行时不必连接。CN2是三菱公司提供的标准电缆,用来传递主轴编码器对主轴驱动单元的速度/位置反馈信号。CN1电缆有40线之多,主要作为主轴的轴控PLC信号,被连接于数控系统PMC的I/O点,以完成CNC对主轴的状态监控及动作控制。CN1中有代表性的信号为:FA,FC,OSSEND,INCW,INCCW,INALM由主轴驱动器发向数控系统的PMC,传递主轴驱动器的当前状态,即FA与FC接通表示主轴报警,OSSEND指示主轴准停动作已经到位,INCW,INCCW,INALM则指示主轴处于正转、反转还是报警中;REDAY,SRI,SRN,OSS,EMG则由数控系统的PMC发向主轴驱动器,传递CNC对主轴的控制命令,即REDAY为就绪信号,SRI为正转命令,SRN为反转命令,OSS为准停命令,EMG为紧急停止命令。CN1电缆上还有2根线SM0与LM0,可分别与地线G间接入主轴速度表和负载表,用于数控机床的面板显示。


图3 主轴驱动系统的连接电路

四、主轴驱动系统的参数整定

三菱MDS-A-SPJA系列主轴驱动单元从SP001-SP384共有384个内部参数,这些参数需根据机械传动情况、电路硬件连接及运行功能要求进行合理调整。实际调试时,有的参数使用初始默认值,有的参数要与主轴系统的外部信号接线相配合,还有的参数由主传动结构及性能要求确定。加工中心主轴调试中使用的典型参数示例如下。

SP001:准停回路增益,使用默认值。
SP004:准停在位宽度,设置为1/16。
SP006:准停减速率,使用默认值。
SP007:准停位置数值,如希望主轴定位停于x°位置,可对应设置SP007=x°/360°×4096。
SP017:主轴电机最高速度,设定为6000。
SP019:速度设定值的加/减速时间常数,设定为30ms。
SP025:主轴侧齿轮齿数。
SP029:电机侧齿轮齿数,SP029与SP025的比例应按照主传动实际传动比设为1∶2。
SP039,SP040,S0041:分别指定驱动单元容量、电机型号及能耗制动电阻型号。
SP098,SP099,SP100:分别为速度回路增益的P,I,D项。
SP129~SP133:按要求范围置数,指定驱动单元接受外部输入信号所使用的输入线,如通过设置SP129=1,可定义CN1的第19A引脚作为准停命令OSS输入端。
SP178,SP179:用于速度、负载表刻度调整。SP141~SP143:按要求范围置数,指定驱动单元状态输出所使用的输出线。如通过设置SP141=0,可定义CN1的第7A引脚作为准停完成信号输出端:通过设置SO142=11,可定义CN1的第7B引脚作为驱动单元就绪的状态监控输出端。

还有些机器数需要按位设置,如SP097,该参数按2进制共有16位,从第0位到第F位,其中第1位与第0位的组合表示准停旋转方向,置01选择正方向准停;第3位置1表示准停伺服期间主轴锁定;第5位选择编码器检测极性,置0;如其余位暂置为0,则SP097=0009H。参数整定后的加工中心主轴速度实测曲线如图4所示。图4a为主轴加速-稳速(至1000r/min)-减速过程的动态速度变化曲线,速度上升时间约为0.2s,超调量小于0.25%;图4b为主轴从1000r/min的稳定速度作定角度停止时的动态速度变化曲线,曲线中间的恒速段为位置回路控制速度,标志着主轴从速度控制模式变为位置控制模式,主轴在正常运行速度下从准停命令发出至准停定位完毕约需要0.5s,过渡过程平稳。主轴静态性能为调速范围达到3000∶10,无静差。


图4 主轴速度实测曲线

实践证明,参数的合理设定可以发挥系统的智能化调谐能力,实现主轴驱动单元、CNC系统与主轴电动机协调运行,使主传动具有稳定的静态、动态性能。

五、结束语

我们在理论计算的指导下,为立式、卧式2台加工中心选择了主轴系统容量,完成了CNC主轴驱动系统之间的信号连接,并根据系统要求分别调整了2台主轴驱动器的内部参数,加工中心运行情况证明:主轴系统容量设计合适、信号连接正确、参数配合适当,发挥出了三菱主轴驱动系统的智能化优势,整机达到了所预期的机械加工性能要求。

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